加工定制:否 | 品牌:V-SMART | 型号:双组分精密螺杆泵 |
V-SMART 双组分螺杆泵
FH-2500
采用德国进口定子转子
AB胶分配比例1:1到10:1
计量精度高达±2%以内
可输送1-100万CPS粘度胶水
一、零件爆炸图
1.混合管固定块
2.分流槽模块
3.传感器
4.密封螺母
5.定子
6.密封件
7.转子
8.电机
09.FKM密封圈16*1.5
10.进料腔体
11.主腔体
12.固定螺母M2.5*34
13.固定螺母M3*10
14.FKM密封圈6*1.5
15.出胶腔体
16.固定螺母M2.5*12
型号 | FH-2500 |
小点胶量 | 0,001ml |
适用粘度 | 1-100,0000 CPS |
重复精度 | >=98% |
混合比 | 1:1——10:1 |
电机 | DC伺服电机 |
螺杆转速 | 0-100 % |
流量范围 | 0,00112,000 ml/min |
使用温度 | 10-40°C |
重量 | 大约3kg |
转子材质 | 304不锈钢 |
定子材质 | FFKM |
输入压力 | 0-8bar |
输出压力 | 0-40bar |
触液材质 | 不锈钢,铝、FFKM |
项目 | 规格 |
输入气压 | AC220V |
工作电压 | DC24V |
温度 | -15摄氏度(视使用环境状况) |
适配混合管 | 静态混合管(视混合比例确定) |
三、连接线
插拔电机请注意关闭电源或者关闭电机电源开关。
# A、B电机注意不要接反,要一一对应。
# A、B传感器注意不要接反,要一一对应。
四、使用步骤
清洁:
初次使用本产品,请先检查产品是否有清洗,进料口是否有防尘塞,如没有防尘塞,需要检查阀体内部是否有杂物混入。
接线:
安装好阀体之后按照第四页的接线说明进行接线,接线过程中请注意保持电源关闭。注意不要把A、B电机和传感器位置接反。接好线后要先确定电机是否正常工作。
排胶:
1.接好线之后给控制器上电和供料系统上气,观察控制器是否有异响以及供料出胶口是否有漏胶,如果以上情况都没有,就开始排胶,排胶时请不要安装混合管。
2.打开A、B入料排胶口,让胶水流出来持续五秒钟再拧上螺丝。在控制器上输入电机转速(先按照1:1转速排胶),在双螺杆出胶口观察是否有胶水排出来,如果只有A端或者B端 单有胶水流出,可以在控制器开启单独排胶,让另一个未排胶出来的阀体单独排胶,直至两端都有胶水排出。两端排胶的同时打开AB传感器排胶口,直至有胶水出来并持续5秒钟再关闭。
3.如果供料端AB胶存在液位差,应该通过单独排胶达到液位平衡。
第四步设置参数:
排胶完成之后,装上混合管,按照要求的出胶比例调整控制器的速度,不断更改速度直到打出产品的效果,确定好速度之后,再设置液位限制、压力限制以及速度补偿。(记得开关都要打到“ON”状态)
第五步正常生产:注意:参数定好之后以后每次开机启动生产时都记得把控制器液位限制、压力限制以及速度补偿的开关打开!
五.清洗保养
阀体清洗保养是***阀体寿命的一个重要因素,根据不同胶水的特性,清洗的频率是不一样的,A或者B胶遇到氧气或者水蒸气容易固化的,这类型的胶水清洗的频率要高,具体清洗频率还要根据 他们遇到氧气或者水蒸气固化的速度来确定。A,B串胶之后需要立刻清洗。
具体清洗步骤如下:
常规清洗,首先把供料管拆下,上2只润滑油或者酒精(不和胶水发生反应的液体),把内部残留的双组分胶水排出来,再拆卸阀体。如果发生串胶,则需要立刻拆卸清洗,
拆卸的步骤如下:
一.拆下混合管
二.拆下胶腔体15 拧开螺丝16(M2.5*12,2个),拆下①混合管固定块,此时出胶腔体即被拆下,清洗腔体里面的胶水即可。通过旋转混合管,从卡孔中拔出混合管。
三.拆下分流槽模块② 拧开螺丝13(M3*10,4个),即可拆下分流槽,拆下内部的白色垫片*2,清洗槽体流道。
四.拆下传感器③传感器背面有4个M2.5的螺丝,两个传感器总共8个螺丝,拆掉拔出传感器即可。用无尘布(柔软的清洁用品也可以)擦拭传感器表面的胶水。
五.拆下主腔体11 拧开螺丝12 (M2.5*40,4*2),即可拆下主腔体,用酒精和无尘布清洗主腔体即可!
六. 拆下进料主腔体⑩进料腔体上方有个螺丝固定孔,这个孔是用来固定转子和进料腔体的,拆下这个螺丝,然后通过旋转分开定子转子,这时候进料腔体,定子和转子都被分开了,用酒精和无尘布对转子和进料腔体进行清洗,定子内部因为是和转子贴合的,一般不会有胶水残留,这时候只要清洗定子出口的胶水即可!
提示:装配定子转子时请记住涂抹润滑脂,以避免干磨对定子转子产生损伤
白色垫片 进料腔体 固定螺丝安装孔
四、常见问题
1.只有A或者B胶出胶。
原因一:B胶转速偏小,低转速有可能导致单边不出胶的情况。
原因二:串胶导致单边固化,如果出现这种情况,堵胶的一边传感器压力会大于另一边。原因二:不出胶的一方电机损坏。
2.机台给控制器信号,螺杆电机不工作。
原因一:电机线没有接好
原因二:电机损坏
原因三:机台信号输出有问题
原因四:控制器内部有问题
原因五:控制器之前因为液位、压力等原因报警停阀,未复位,需要按START键复位
3.A,B胶压力相差不大,但压力波动比较大。
背景:正常工作A、B胶两端压力波动不要超过2Bar,且压力波动越小越好。
原因一:A、B胶水里面有气泡,需要除泡。
原因二:供料不足:供料管漏胶,供料管固化堵塞。
原因三:混合管有轻微固化,需要换混合管。
原因四:阀体密封性出问题。
原因五:截止阀漏胶。
原因六:定子转子有磨损
总结:压力稳定,则出胶稳定!
4.传感器压力过载。
原因一:胶针堵塞
原因二:混合管固化堵塞
原因三:传感器损坏。
注意:压力过高应该立即停止点胶